X3EB伺服报错Err.012~Err.019怎么解决?
Err.012:增量光电编码器Z断线或者绝对值编码器圈数异常
原因:
增量式编码器:
Z 信号接收异常,Z 信号线接线不良或编 码器故障导致 Z 信号丢失;
绝对式编码器:
绝对式编码器电池供电不足;
参数 P06.47=1(设置为绝对式系统)后,未 进行编码器初始化操作;或在驱动器断电期 间,编码器电机端接线有拔插。
处理措施:
手动旋转电机轴,如果依然报故障,则检查编码器接 线,重新接线或更换电缆,或更换电机,重新上电;
需要确认电池电压在 3.3V 或以上,若电池电压不足,请更换电池;
将 P20.06 =7 初始化圈数,重新上电。
Err.013:编码器通信异常
原因:
通信式编码器断线、折弯次数较多的场合 未使用高柔线缆导致线路折断;
编码器未接地或被干扰;
通信校验异常。
处理措施:
检查编码器接线是否存在接触不良、折弯次数较多的场 合需使用高柔线缆,或者更换编码器线缆;、
检查编码器是否接地良好,或设置 P06.40(30 或以 上);
对调、更换驱动器或电机测试。
Err.014:编码器数据异常
原因:
串行编码器断线或接触不良;
串行编码器存储数据读写异常。
处理措施:
检查接线,或者更换编码器线缆(可参照 Err.13 的处理措施)
Err.015:编码器电池电压过低异常
原因:
编码器电池电压低于 P06.48 设定的阀值,并且 P06.47 的十位设置为 1 。
处理措施:
检查电池的正负接线,电池 0V 和编码器的 GND 共针脚,不能接 3,4 号针脚或外壳。检查电池的线是否外漏;
更换编码器电池。
Err.016:速度偏差过大
原因:
速度指令和实际测得的速度的绝对差值超过P06.45 设定的阀值。
处理措施:
将 P06.45 的设定值提高;
将内部位置指令的加减速时间延长,或者调节增益提高系统的响应;
将速度偏差过大阈值功能置为无效,即 P06.45=0。
Err.017:转矩饱和超时
原因:
转矩长时间处于饱和状态,持续时间超过P06.46 设定的阀值。
处理措施:
提高参数 P06.46 设定时长;
从驱动器处检查 UVW 是否断线。
Err.018:控制电欠压
原因:
控制电输入接地不良,或输入电源故障;
电压欠压或在使用过程中,输入电源存在瞬间断电的情况。
处理措施:
检查输入电源电压及接线;
确保伺服控制电源及主电源独立供电,避免其他操作切断电源;
在面板上将 P07.22 设置为 HX1000。
Err.019:飞车故障
原因:
由于接线等错误,导致控制回路散,导致电机飞车失速。
处理措施:
检查编码器接线;
检查相序电阻(U-V,V-W,U-W,之间的电阻)是否平衡,UVW 对 PE 是否绝缘。